催化裂化裝置的煙氣煙塵全部通過煙氣脫硫單元排入大氣,對該單元進行實時穩定準確監控,能有效實現大氣環境質量和污染物總量控制指標,并推進主要污染物減排,切實改善區域環境質量。本文煙氣排放連續監測系統(Continuous Emission Monitoring System,CEMS) 的設計、日常運行參數、日常維護和幾例典型故障的分析處理,意在為讀者展現 CEMS 在日常維護的概貌,探討CEMS現場實際應用的關注點,以保證系統的長周期穩定運行。
裝置 CEMS 采用山東風途科技集成的 CEMS,可以在線維護運行,連續監測 SO2、NOx、O2 濃度,顆粒物濃度,煙氣流速、壓力、溫度等相關參數并統計排放率、排放總量等,能對測量到的數據進行有效管理。
整套系統能夠與企業內部的 DCS 和環保部門的數據系統實時通信。
CEMS系統由氣態污染物( SO2、NOx 及 O2 等) 監測、顆粒物監測和煙氣參數( 流速、壓力及溫度等) 監測 3 個子系統組成。氣態污染物監測子系統采用 OMA-3000 分光光譜氣體分析儀
測量 SO2、NOx 及 O2 等氣體,該分析儀集成安裝在煙脫塔底下的分析小屋內,采用獨有的熱濕法技術,利用紫外差分技術測量高溫煙氣中的 SO2、 NOx,系統內置氧化鋯傳感器測量氧含量。煙塵監測子系統采用 LDM-100激光粉塵儀,利用激光投射法測量煙氣中粉塵的濃度。
煙氣參數監測子系統包括煙氣流速和煙氣濕度的測量。煙氣流速采用差壓變送器測量( TPF 溫壓流一體化測量儀),通過測量煙氣流動中的全壓和靜壓,得到煙氣的流速。中央單元接收所有設備的信號輸出,通過內部的處理單元轉換為工業現場經常使用的RS-485 信號與儀表間機柜內的工作站通信。
在工藝狀況穩定、儀表正常工作的情況下現場各項參數的數據范圍見表 1。
參數 | 取值范圍 | 量程 |
SO2 濃度/mg·m -3 | 0 ~20 | 0 ~286 |
NOx 濃度/ /mg·m -3 | 4 ~30 | 0 ~408 |
O2 濃度/% | 2 ~6 | 0 ~25 |
粉塵濃度/mg·m -3 | 7 ~20 | 0 ~100 |
流速/m·s -1 | 12 ~19 | 0 ~40 |
溫度/℃ | 50 ~55 | 0 ~400 |
表 1 正常工況下各參數取值范圍
在工作日每天正常巡檢兩次,節假日巡檢一次。日常巡檢內容包含伴熱管外觀檢查、伴熱溫度檢查,儀表外觀檢查日歷史記錄檢查,每日數據檢查,使用標準氣( 瓶) 壓力檢查,監測站房相關附屬設施( 空調、排風扇、照明、報警器及滅火器等)檢查。儀表每月例行兩次手動校準,兩次標準氣校驗,一次人工監測比對,至少兩次粉塵儀鏡面擦拭處理,一次采樣探頭清潔檢查。每 3 個月進行一次全量程校驗,進行一次流速校正,一次粉塵儀校正。
按照公司的要求,第三方維護班組安排技術人員對 CEMS 反吹控制單元設置為每 4h 反吹一次。反吹持續時間為 10 ~ 14min,且在反吹時間段 CEMS 數據呈現數據保持狀態。
采樣探頭反吹時,反吹氣進入采樣探頭濾芯腔體內,在停止后會有一段空氣進入伴熱管而到達氣體分析儀,數據會有波動。雖然采集軟件有數據保持,在恢復動態數據顯示后,卻依然有部分氧含量( 9. 5% ~20. 0% ) 在 1 ~ 2min被采集到軟件系統,從而引起二次參數( 如: 顆粒物折算、氮氧化物折算) 出現負值或者超標值。每天 6 次反吹,實時數據報表在反吹記錄后有 3 條折算數據異常,平臺數據也相應的出現該情況。
分析原因為: 系統周期性反吹,部分空氣進入儀表,從而氧含量在歷史曲線會周期性地峰值出現,時間 1min左右,導致折算數據異常。通過排查預處理系統管路,發現是反吹電磁閥在動作后,未及時關閉,或者關閉不嚴,導致漏氣到伴熱管路中,使氣體參數折算數據超標。
處理措施為更換靈敏度高的兩位式電磁閥,并定期進行校準。
某日 CEMS 中 NOx 出現數據跳變,在 1min 后恢復正常。
維保班組到現場進行手動反吹測試,發現分析儀 O2波動滯后,其他氣體組分數據也出現靈敏度低、反吹變化特征不明顯的情況,進而排查射流泵前端和后端的氣路情況。首先清理了射流泵后端排氣管、小屋外部流路,確定通暢。檢查后端,打開加熱盒檢查并清洗過濾器,檢查 NOx轉化爐,發現進入轉化爐的接口端負壓很低。而后端負壓明顯,進而確定轉化爐內部堵塞。用高純氮氣吹掃,氣流量仍十分小。
將情況向管理人員匯報,結合其他現場經驗判斷為 NOx 轉化爐內部堵塞,聯系售后服務工程師討論解決方案,拆下轉化爐設備,嘗試修復,發現 NOx 轉化爐接頭管路部分未堵塞,實為內部催化劑粉末物質或者化合物結晶體堵塞了氣路。
由于 NOx 轉化爐外殼焊死,現場無法拆解維修,目前只能暫時將伴熱管進黑盒段跳過轉化爐直接接入煙氣進行測量。最終處理措施為聯系廠家更換新的 NOx 轉化爐,并定期拆下來進行反吹,以免堵塞。
CEMS 反吹氣在置換過程中停留的時間逐漸變長,軟件在保持狀態過程中采集到了部分儀表風測量值,導致 SO2 /NOx /粉塵的折算數據出現短時間的異常。
分析原因為: CEMS 已投用連續運行兩年,因催化煙氣排放過程中帶有少量催化劑,由于時間的積累,部分催化劑沉積在煙氣采樣管路中,造成采樣管路的阻力增大。經過專業廠家技術人員現場分析和實驗,決定嘗試將原射流泵( 6L/min)更換為大流量射流泵( 7L/min) 來解決該類數據異常問題。
通過后期自動反吹數據波動情況來看,在更換大流量射流泵后,氣室壓力從 70. 0kPa 增大至 79. 5kPa,射流泵抽取力度加強,數據異常波動情況得到明顯改善。
CEMS在催化裂化裝置煙氣脫硫單元的成功應用,實現了污染物排放的實時監測,且與環保部門實時通信,促進了企業的生存發展。筆者對該系統在使用過程中的一些典型故障進行分析和處理,盡可能地為維護人員提供有價值的信息,更好地為企業安全生產提供優質服務。